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【精益改善成果巡禮】銀湖鋁合金公司精益改善成果七——降低6061合金棒表面拉痕缺陷率
 

        精益改善成果

        為進(jìn)一步降低6061合金棒表面拉痕缺陷率,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司盈利水平,自2017年8月份起,銀湖鋁合金公司精益辦組織高端棒材車(chē)間相關(guān)技術(shù)人員學(xué)習精益管理QC七大工具,并成立QC攻關(guān)小組,將“降低6061合金棒表面拉痕缺陷率”作為QC課題進(jìn)行攻關(guān)。

       在精益咨詢(xún)老師的帶領(lǐng)下,公司精益小組開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”活動(dòng),利用因果圖、排列圖、控制圖等工具,從人、機、料、法、環(huán)等多個(gè)方面進(jìn)行分析,找出形成表面拉痕的原因,并制定改善措施進(jìn)行固化實(shí)施。

       01.轉接板夾鋁較多
       改進(jìn)措施:根據鑄次間維護操作標準,對員工進(jìn)行培訓,跟班工程師每鑄次鑄造前檢查落實(shí),確保轉接板維護符合要求。

       02.冷卻水自循環(huán)礦物質(zhì)沉淀
       改進(jìn)措施:制定結晶器水孔清理制度,每鑄次檢查水孔并疏通堵塞水孔,更換結晶器時(shí)對水孔周?chē)复蚰ヌ幚恚_保無(wú)水孔堵塞,水分布均勻。

       03.完善《更換結晶器作業(yè)指導書(shū)》
       改進(jìn)措施:完善《更換結晶器作業(yè)指導書(shū)》,攻關(guān)小組商討通過(guò)后全面實(shí)施,統一更換方法,徹底避免出現操作不當損壞結晶器轉接板而造成拉痕缺陷。

       過(guò)一段時(shí)間的實(shí)施,圓棒產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯改善,表面拉痕缺陷率降低0.2%,每年可創(chuàng )效約15萬(wàn)元。

       精益改善 管理提升

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