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中孚高精鋁材公司:巧算精細賬 降本增效益


        進(jìn)入四季度以來(lái),中孚高精鋁材公司繼續細化成本管控舉措,各區域巧算精細賬,精準施策,降本增效成效顯著(zhù)。



        “這個(gè)月我們的清洗油使用量又下降嘍!”工程維護動(dòng)力區域的康明洋難掩激動(dòng)。清洗油主要用于清洗刷輥,屬于磨床班組主要輔材之一。為了降低清洗油用量,康明洋絞盡腦汁,將普通刷輥改造為內噴刷輥,清洗效果比線(xiàn)下清洗更好,還可減少刷輥清洗量三分之一。刷輥清洗量減少了,康明洋又思考著(zhù),將清洗油更換周期由3天調整為4天,同時(shí),還將沉淀槽的清洗油加入清洗槽重復使用。這樣一來(lái),清洗油每月使用量平均降低了2000升。

        “梁工,使用國產(chǎn)濾芯替代進(jìn)口濾芯沒(méi)問(wèn)題。”冷軋區域機械工程師雷文濤拍著(zhù)胸脯向區域設備負責人保證,自信源于對該備件的細致研究。冷軋區域軋機洗滌塔螺桿泵濾芯原為進(jìn)口備件,價(jià)格昂貴,采購周期長(cháng)。雷文濤對照說(shuō)明書(shū)、查看資料,對設備備件材質(zhì)、技術(shù)性能指標、型號尺寸參數、加工工藝要求等進(jìn)行深入分析,認為可以尋找國內有資質(zhì)和能力的廠(chǎng)家進(jìn)行加工,用國產(chǎn)替代進(jìn)口。經(jīng)過(guò)試用,國產(chǎn)濾芯同樣可滿(mǎn)足設備運行需求,且單個(gè)國產(chǎn)濾芯價(jià)格僅為進(jìn)口濾芯的40%。

        在熔鑄區域雙室爐生產(chǎn)現場(chǎng),設備維護計劃工程師崔郁佳正對雙室爐電磁泵優(yōu)化運行后的情況進(jìn)行跟蹤。雙室爐生產(chǎn)時(shí),電磁泵運行檔位固定為三擋運行。經(jīng)過(guò)長(cháng)期觀(guān)察,崔郁佳琢磨出了降低運行功率的辦法,即在停止下料后和鋁液升溫過(guò)程中,將電磁泵切換為自動(dòng)二擋運行,經(jīng)測算,每小時(shí)可節電30千瓦時(shí)。

        中孚高精鋁材公司在降本增效工作中,班組員工從細節做起,對各項材料、能源消耗精打細算、嚴格控制,確保實(shí)現降本增效最大化。

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