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【精益改善成果巡禮】中孚鋁業(yè)公司精益改善成果九——陽(yáng)極生產(chǎn)線(xiàn)故障停機時(shí)間下降20%


        精益改善成果

        陽(yáng)極生產(chǎn)線(xiàn)故障停機時(shí)間下降20%,是中孚鋁業(yè)公司精益改善目標之一。對此,陽(yáng)極檢修工段擬定改善課題后,組建了精益改善團隊,培訓精益知識。針對生產(chǎn)線(xiàn)設備性能,精益改善團隊運用“焦點(diǎn)改善12步法”“故障5Why分析法”等精益改善工具,實(shí)施多維度改善,最終超額完成目標。



        陽(yáng)極生產(chǎn)線(xiàn)故障停機,對生產(chǎn)任務(wù)帶來(lái)了影響。為降低設備故障,提高生產(chǎn)效率,精益改善團隊對問(wèn)題產(chǎn)生的原因仔細分析,運用精益知識擬定了以下改善措施:
 
        改善措施

        1.建立設備點(diǎn)檢清掃潤滑指導書(shū)22份,開(kāi)發(fā)清掃工具20件;
        2.建立設備故障手冊22份,并持續完善;
        3.建立故障維修標準作業(yè)331份,并不斷完善;
        4.對產(chǎn)生的故障進(jìn)行統計,建立設備故障5Why分析機制,每周組織點(diǎn)評、總結;
        5.定期對全體員工進(jìn)行OPL(單點(diǎn)課,一種現場(chǎng)培訓方式)、5Why分析等技能培訓;
        6.對生產(chǎn)員工進(jìn)行設備操作培訓。

        總結
       
        通過(guò)以上改善措施,陽(yáng)極生產(chǎn)線(xiàn)故障停機時(shí)間下降20%的改善目標超計劃完成。

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